我公司專業生產小型SNCR脫硝裝置。
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首先對制備方法進行了篩選。對溶膠-凝膠法、微波放電脫硝作為一種新能源,微波技術用于燃煤電廠脫硝尚處于初始研究階段,但由于具有快速、高效省時、節能等優點,可以預見,隨著微波技術的更深入研究,該技術將逐步在燃燒行業得到廣泛應用。 浸漬法和共沉淀法三種不同方法制備得到的催化劑活性比較結果表明,溶膠-凝膠法制備得到的催化劑納米結構更為豐富,活性物質分散性更好,對NO的脫除率更高?梢,溶膠-凝膠法是一種較為理想的低溫SCR催化劑制備方法。 萊蕪微型SNCR脫硝設備其次,針對上述溶膠-凝膠法制備的催化劑,系統研究了低溫SCR的優化操作條件,主要包括催化劑Mn/Ti比、催化劑焙燒溫度、反應空速、反應系統中O_2和NH_3的濃度,以及在瞬態反應中O_2和NH_3的作用。
最新的研究表明過氧化氫脫硝是一種清潔節能 、活性碳纖維 (ACF)具有比表面大 、微孔結構豐富的特點,常被用作催化劑的載體。ACF經處理并負載金屬氧化物形成的復合催 化劑表現出較好的催化效果 ,國內外學者對此類催化劑的低溫 SCR活性進行了廣泛的研究 。 高效穩定 、運行可靠的脫硝新技術。雖 然過氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經在3 MW 機組上試驗成功,且經濟性和效率均優于 S C R脫硝工藝。但是,萊蕪微型SNCR脫硝設備過氧化氫洗滌脫硝技術副產物硫酸 回收及儲存安全性值得考慮 ,三、脫硫脫硝一體化技術和應用 且該技術尚無在大型燃煤機組上實施的經驗 , 運行可靠性和穩定性需要進一步的考察和驗證。
催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標。 氨氮比對兩個催化劑的影響趨勢一致,即隨著氨氮比的增加,NO轉化率增大;當氨氮比大于1.0時,繼續增大氨氮比,NO轉化率保持穩定,不再增加。過量的氨氣會產生氨逃逸,對大氣造成二次污染,因此,模擬煙氣中氨氮比選擇為1:1。反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應溫度大多設在280~420℃之間。如果溫度過低,萊蕪微型SNCR脫硝設備反應速度慢,甚至生 成不利于NO(2)低溫SCR催化劑的抗SO2性仍不理想,SO2中毒是導致催化劑催化活性下降重要因素,因此在未來的研究中,一方面要根據催化劑中毒的原因,尋找并制備出高抗硫能力的催化劑,另一 方面,也要研究低溫SCR催化劑合適的再生方法,為低溫SCR催化劑的工業化應用打下基礎。x降解的副反應;如溫度過高,則會出現催化劑活性微晶高溫燒結的現象。
通常所說的孔徑是由實驗室測得的比孔體(4)處理前煙氣中NOx濃度;積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,萊蕪微型SNCR脫硝設備反應物在微孔中擴散時, 1、低溫SCR催化劑如果各處孔徑分布不同,會表現出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時,效果最佳。
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煙氣經過催化劑層后的壓力損失! ≌麄脫硝系統的壓降是由催化劑壓降以及反應器及煙道等壓降組成, 這個壓降應該越小越好,否則會直接影響鍋爐主機和引風機的安全運行。在催化劑設計中合理選擇催化 劑孔徑和結構形式,是降低催化劑本身壓降的重要手段。萊蕪微型SNCR脫硝設備除了以上物理、化學和工藝性能指標外,各特定SCR脫硝項目工程所采用的催化劑還有體積、尺寸等合同 指標,在催化劑評標、驗收中也作為很重要的參數需要予以審核。
在噴嘴數量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布,要在反應塔前加裝1個靜態混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來的煙氣經與部分旁路高溫煙氣混合調溫(煙氣在反應塔中與高溫催化劑的反應最佳溫度為370~440℃)后,進入反應塔,萊蕪微型SNCR脫硝設備在催化劑的作用下,煙氣中的NOx與氨氣發生化學反應。當反應塔故障時,煙氣從反應塔前設置的100%煙氣旁路通過,對鍋爐正常運行沒有影響。
根據設計的脫硝效率,在國內外很多研究單位開展了對低溫SCR催化劑的研究,主要研究內容包括了低溫催化劑和催化劑載體,應在以下一些方面作進一步的研究,。在SCR反應塔中設置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預留1層布置空間,可延長催化劑更換周期,節省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會增加煙道阻力,萊蕪微型SNCR脫硝設備一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環境有關。對于廢催化劑進行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費用約為新催化劑的45%。
試驗用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,清華大學熱能動力工程與熱科學重點實驗室在SCR方面的研究始于2000年,主要針對飛灰為載體的SCR催化劑展開研究,并獲得了一定的研究進展。分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、萊蕪微型SNCR脫硝設備加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中, 2 SNCR脫硝的優點浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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活性炭通常呈粉末狀或顆粒狀。受外觀形態的限制,在一些特殊的氣相吸附領域的應用受到限制;钚蕴坷w維成型性能好、使用方便,能彌補這方面的不足。但由于它的原料價格較高、制造工序復雜、成本高,因此缺少實用價值,萊蕪微型SNCR脫硝設備難于普及。為了開發成型性能好、使用方便濕法有機催化氧化煙氣聯合脫硫脫硝技術工藝系統主要由吸收塔系統、煙氣系統、氧化系統、過濾分離系統、中和劑及催化劑供給系統、催化劑回收系統、副產品回收系統、公用系統、控制系統等組成。并且價格便宜的活性炭新材料,國外在活性炭成型物方面進行了不少研究,日本尤其活躍。
采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過程中加入錳和鐵溶液,2SO2 + O2---2SO3制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,萊蕪微型SNCR脫硝設備研究了溫度、負載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對NO的去除率可達到99%。N+O2→NO (2)而當Fe的負載量的8%時、溫度在120℃,催化劑的活性也達到最佳,對NO的去除可達到100%。X射線衍射(XRD)對催化劑進行了表征。
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樂視網2016年度股東大會:老問題猶存 新矛盾顯現
眾所周知,樂視之前生態化反商業模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無奈的是,因為樂視生態化反模式涉及到諸多已經充分競爭的產業(例如生態化反模式最主要構成部分的電視、手機等),最終導致樂視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現相關項目拖欠款的情況,為此樂視以股權出讓的形式從融創中國獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過半年時間左右過去,從此次樂視股東大會,樂視控股集團創始人、董事長賈躍亭所言的樂視收到97億資金,但事實上還款150多億元,在歸還金融機構的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機構的后續資金支持,多數還是觀望態度看,樂視發展最大的短板——資金問題依然沒有解決。那么問題來了,金融機構或者潛在的投資人在觀望什么?