我公司專業生產小型SNCR脫硝裝置。
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首先對制備方法進行了篩選。對溶膠-凝膠法、1、適宜溫度從130-380C,常用的溫度160-210C;浸漬法和共沉淀法三種不同方法制備得到的催化劑活性比較結果表明,溶膠-凝膠法制備得到的催化劑納米結構更為豐富,活性物質分散性更好,對NO的脫除率更高?梢姡苣z-凝膠法是一種較為理想的低溫SCR催化劑制備方法。 鶴壁小型SNCR脫硝裝置其次,針對上述溶膠-凝膠法制備的催化劑,系統研究了低溫SCR的優化操作條件,主要包括催化劑Mn/Ti比、催化劑焙燒溫度、反應空速6、可同時去除垃圾焚化中產生的氮氧化物。、反應系統中O_2和NH_3的濃度,以及在瞬態反應中O_2和NH_3的作用。
最新的研究表明過氧化氫脫硝是一種清潔節能 、高效穩定 、運行可靠的脫硝新技術。雖 然過氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經在3 MW 機組上試驗成功,且經濟性和效率均優于 S C R脫硝工藝。但是,鶴壁小型SNCR脫硝裝置過氧化氫洗滌脫硝技術副產物硫酸 回收及儲存安全性值得考慮 ,(1)催化劑MnOX/TiO2顯示了良好的低溫活性。催化劑凝膠的干燥溫度為105℃,煅燒溫度為500℃時,載體TiO2以銳鈦礦型存在,可以使活性組分均勻的分布在表面,錳的氧化物以無定形Mn2O3晶型存在,有利于催化劑的低溫活性。當NH3/NOx為1.2,O2含量為5%(V),溫度在120~180℃時催化劑就達到了良好的活性,對NO的去除率達到95%以上,180℃以后,NO的去除率變化不明顯。在對催化劑的表征結果表明,催化劑的載體主要以銳鈦礦型TiO2晶型存在,Mn2O3為催化劑的主要活性組分。 且該技術尚無在大型燃煤機組上實施的經驗 , 運行可靠性和穩定性需要進一步的考察和驗證。
催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標。反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應溫度大多設在280~420℃之間。如果溫度過低,鶴壁小型SNCR脫硝裝置反應速度慢,甚至生 成不利于NO在鍋爐的煙氣中,NO2一般約占總的NOX濃度的5%,NO2參與的反應如下:x降解的副反應;如溫度過高,則會出現催化劑活性微晶高溫燒結的現象。
通常所說的孔徑是由實驗室測得的比孔體 1.2 催化劑載體積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,鶴壁小型SNCR脫硝裝置反應物在微孔中擴散時,對于一般燃油或燃煤鍋爐,其SCR反應器多選擇安裝于鍋爐省煤器與空氣預熱器之間,因為此區間的煙氣溫度剛好適合SCR脫硝還原反應,氨被噴射于省煤器與SCR反應器間煙道內的適當位置,使其與煙氣充分混合后在反應器內與氮氧化物反應,SCR系統商業運行業績的脫硝效率約為70%~90%。如果各處孔徑分布不同,會表現出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時,效果最佳。
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煙氣經過催化劑層后的壓力損失。鐵的氧化物環境友好、價格低廉,有較強的氧化還原性,作為氮氧化物催化劑受到了國內諸多外學者的關注。本文主要針對以氧化鐵為活性組分的脫硝催化劑進行研究。整個脫硝系統的壓降是由催化劑壓降以及反應器及煙道等壓降組成, 這個壓降應該越小越好,否則會直接影響鍋爐主機和引風機的安全運行。在催化劑設計中合理選擇催化 劑孔徑和結構形式,是降低催化劑本身壓降的重要手段。鶴壁小型SNCR脫硝裝置除了以上物理、化學和工藝性能指標外,各特定SCR脫硝項 NH3(a)+O2(a)—NH2(a)+OH(a)目工程所采用的催化劑還有體積、尺寸等合同 指標,在催化劑評標、驗收中也作為很重要的參數需要予以審核。
在噴嘴數量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布, 要在反應塔前加裝1個靜態混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來的煙氣經與部分旁路高溫煙氣混合調溫(煙氣在反應塔中與高溫催化劑的反應最佳溫度為370~440℃)后,進入反應塔,鶴壁小型SNCR脫硝裝置在催化劑的作用下,增加SCR旁路管路系統主要是因為當鍋爐處于低負荷運行的時候,反應器入口的溫度可能會下降到低于催化劑的最佳反應溫度區間,此外在鍋爐的停機以及開機運行期間,其溫度也會產生很大的波動,因此需要SCR反應器的旁路使煙氣繞過反應器,已避免在非活性溫度區間內使催化劑中毒或使催化劑的表面受到污染。同時該系統要進行密閉防止煙氣進入SCR的反應器中。煙氣中的NOx與氨氣發生化學反應。當反應塔故障時,煙氣從反應塔前設置的100%煙氣旁路通過,對鍋爐正常運行沒有影響。
根據設計的脫硝效率,在一定溫度范圍內呈液態的硫酸氫氨(ABS)具有很大的粘性,易沉積在空預器的換熱元件表面上并吸捕煙氣中的飛灰物,加劇換熱元件的堵灰。在SCR反應塔中設置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預留1層布置空間,可延長催化劑更換周期,節省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會增加煙道阻力,鶴壁小型SNCR脫硝裝置一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環境有關。對于廢催化劑進對兩個催化劑的H2-TPR峰進行擬合分峰,都得到兩個還原峰,342 ℃-348 ℃的中低溫還原峰和367 ℃-389 ℃的高溫還原峰。中低溫區Fe2O3的還原主要對應NO向NO2的轉換,NO2參與快速SCR反應,導致催化劑的中低溫SCR活性升高;高溫區Fe2O3的還原主要對應NH3向NO的氧化反應,大量NH3被氧化為NO,導致NO的還原反應無法進行,最終使催化劑的SCR脫硝活性降低。對比兩個催化劑中兩個還原峰發現:2Ce-Fe-T催化劑的還原主要集中在中低溫區,高溫區還原較少,而2Ce-Fe-C催化劑的還原平均分布中低溫和高溫區。所以,2Ce-Fe-T催化劑更能夠促使中低溫區NO向NO2的轉換,促進了催化劑中低溫脫硝活性的升高;高溫區有較少的NH3被氧化為NO,促進了催化劑高溫脫硝活性的升高,拓寬了催化劑的活性溫窗。行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費用約為新催化劑的45%。
試驗用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,脫硝系統主要包括注氨系統(包括液氨儲存、混合注入等)。分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、鶴壁小型SNCR脫硝裝置加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中,(5).將浸漬后的催化劑經過步驟3 的干燥焙燒后得到最后的催化劑,同樣需要確定最優參數。浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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活性炭通常呈粉末狀或顆粒狀。當一次風的空氣/煤粉比值在0-Cmax之間時,NOX的產生量隨空氣/煤粉比的增加而增大;在空氣/煤粉比接近Cmax時(煤中揮發性物質完全燃燒所需要的理論空氣量與煤粉量之比),NOX的產生量出現最高值;當空氣/煤粉比在Cmax-Cmin之間時,NOX的生產量隨空氣/煤粉比的增加而減少;在空氣/煤粉比接近Cmin時(煤粉完全燃燒所需要的理論空氣量與煤粉量之比),NOX的產生量達到最低值;當一次風的空氣/煤粉比>Cmin,NOX的產生量隨空氣/煤粉比的增加而急劇增加。受外觀形態的限制,在一些特殊的氣相吸附領域的應用受到限制;钚蕴坷w維成型性能好、使用方便,能彌補這方面的不足。但由于它的原料價格較高、制造工序復雜、成本高,因此缺少實用價值,鶴壁小型SNCR脫硝裝置難于普及。為了開發成型性能好、使用方便5.為了滿足反應溫度的要求,噴氨控制的要求很高。噴氨控制成了SNCR的技術關鍵,也是限制SNCR脫硝效率和運行的穩定性,可靠性的最大障礙。并且價格便宜的活性炭新材料,國外在活性炭成型物方面進行了不少研究,日本尤其活躍。
采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過程中加入錳和鐵溶液,制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,鶴壁小型SNCR脫硝裝置研究了溫度、負載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對NO的去除率可達到99%。對非負載型Fe2O3催化劑研究表明:模板法比共沉淀制備的催化劑具有更大的比表面積,更強的氧化性和酸性,促進了催化劑脫硝活性的升高;前者比后者的活性溫區寬,并且具有較好的高溫脫硝活性。對不同含量CeO2催化劑的表征比較發現,當CeO2含量為2 %和4%時具有相對較高的催化活性和相對較小的氨氣氧化率,這主要是由催化劑中鐵物種氧化性的變化導致的。而當Fe的負載量的8%時、溫度在120℃,催化劑的活性也達到最佳,對NO的去除可達到100%。X射線衍射(XRD)對催化劑進行了表征。
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樂視網2016年度股東大會:老問題猶存 新矛盾顯現
眾所周知,樂視之前生態化反商業模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無奈的是,因為樂視生態化反模式涉及到諸多已經充分競爭的產業(例如生態化反模式最主要構成部分的電視、手機等),最終導致樂視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現相關項目拖欠款的情況,為此樂視以股權出讓的形式從融創中國獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過半年時間左右過去,從此次樂視股東大會,樂視控股集團創始人、董事長賈躍亭所言的樂視收到97億資金,但事實上還款150多億元,在歸還金融機構的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機構的后續資金支持,多數還是觀望態度看,樂視發展最大的短板——資金問題依然沒有解決。那么問題來了,金融機構或者潛在的投資人在觀望什么?