我公司專業生產小型SNCR脫硝裝置。
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首先對制備方法進行了篩選。對溶膠-凝膠法、(2) 濕式配合吸收工藝浸漬法和共沉淀法三種不同方法制備得到的催化劑活性比較結果表明,溶膠-凝膠法制備得到的催化劑納米結構更為豐富,活性物質分散性更好,對NO的脫除率更高?梢姡苣z-凝膠法是一種較為理想的低溫SCR催化劑制備方法。 銅川微型SNCR脫硝設備其次,針對上述溶膠-凝膠法制備的催化劑,系統研究了低溫SCR的優化操作條件,主要包括催化劑Mn/Ti比、催化劑焙燒溫度、反應空速1.1.2 煙氣脫硝技術、反應系統中O_2和NH_3的濃度,以及在瞬態反應中O_2和NH_3的作用。
最新的研究表明過氧化氫脫硝是一種清潔節能 、低溫SCR催化脫硝技術的應用是一項非常復雜的工程,面臨著眾多應用領域。表2列舉了我國低溫SCR技術在酸洗行業、玻璃窯爐和鋼鐵鍋爐煙氣治理的應用。高效穩定 、運行可靠的脫硝新技術。雖 然過氧化氫洗 滌 脫 硝工藝目前已經在3 MW 機組上試驗成功,且經濟性和效率均優于 S C R脫硝工藝。但是,銅川微型SNCR脫硝設備過氧化氫洗滌脫硝技術副產物硫酸 回收及儲存安全性值得考慮 , 催化劑的活性組分在低溫SCR反應過程中,對反應物的吸附以及電子傳遞起著至關重要的作用,直接決定著反應能否順利進行,影響著催化活性和N2選擇性的高低。常見的低溫SCR催化劑活性組分主要有活性氧化錳和二氧化鈰二種。 且該技術尚無在大型燃煤機組上實施的經驗 , 運行可靠性和穩定性需要進一步的考察和驗證。
催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標。SCR脫硝進展以及機理研究反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應 活性。如V2O5-WO3/TiO2催化劑,高溫催化劑反應溫度大多設在280~420℃之間。如果溫度過低,銅川微型SNCR脫硝設備反應速度慢,甚至生 成不利于NO在SCR系統的運行過程中,大約每周都要進行1-2次吹灰,每次持續大約30分鐘到兩個小時左右。吹灰裝置布置在每層催化劑的上方。其作用主要是移去催化劑表面上的顆粒物,以防止活性位的覆蓋及煙氣通路的阻塞。x降解的副反應;如溫度過高,則會出現催化劑活性微晶高溫燒結的現象。
通常所說的孔徑是由實驗室測得的比孔體2、二惡英排出可以小于每立方米0.01納克,和去除最高達99.99%的二惡英;積與比表面相比得到的平均孔徑。催化劑中的孔徑分布很重要 ,銅川微型SNCR脫硝設備反應物在微孔中擴散時,②制備了以多元金屬氧化物為基體、二氧化鈦為載體、鐵為活性組分的催化劑,考察基體對催化劑的影響。實驗結果表明,加入多元金屬氧化物后,催化劑比表面積減小、氧化性增強。在250 ℃-350 ℃內催化劑的脫硝活性在90 %以上,但是活性溫窗較窄。如果各處孔徑分布不同,會表現出差異很大的活性,只有大部分孔徑接近平均孔 徑時,效果最佳。
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煙氣經過催化劑層后的壓力損失。 安裝位置:整個脫硝系統的壓降是由催化劑壓降以及反應器及煙道等壓降組成, 這個壓降應該越小越好,否則會直接影響鍋爐主機和引風機的安全運行。在催化劑設計中合理選擇催化 劑孔徑和結構形式,是降低催化劑本身壓降的重要手段。銅川微型SNCR脫硝設備除了以上物理、化學和工藝性能指標外,各特定SCR脫硝項在主燃燒器形成的初始燃燒區的上方噴入二次燃料,形成富燃料燃燒的再燃區,NOx進入本區將被還原成N2。為了保證再燃區不完全燃燒產物的燃盡,在再燃區的上面還需布置燃盡風噴口。改變再燃燒區的燃料與空氣之比是控制NOx排放量的關鍵因素。在再燃燒系統中,分段供給的燃料和燃燒用空氣在爐內形成三個不同的燃燒段,分別在貧燃料、富燃料和貧燃料狀態下運行。在一次或"主"燃燒段,主要燃料-煤粉在過量的空氣中燃燒,由燃料中和燃燒用空氣中的氮形成NOx。二次燃料,又稱為再燃燃料,通常是天然氣或煤粉(油或任何其他的碳氫化合物燃料也都可以使用),在主燃燒段上方噴入,形成富燃料的"再燃"段。從這一區段的再燃燃料中釋放出來的烴基與主燃燒段中形成的NOx反應,NOx被還原成分子氮。最后,在再燃段上方噴入剩余的燃燒用空氣,形成貧燃料的"燃盡"區,從而完成了燃燒全過程。通常再燃燃料的熱量占總輸入熱量的10%-30%。再燃技術可以減少高達70%的NOx。圖2顯示了再燃過程中三個不同的燃燒段。存在問題是為了減少不完全燃燒損失,需加空氣對再燃區煙氣進行三級燃燒,配風系統比較復雜。目工程所采用的催化劑還有體積、尺寸等合同 指標,在催化劑評標、驗收中也作為很重要的參數需要予以審核。
在噴嘴數量較少的情況下,為了獲得氨和煙氣的充分均勻分布,要在反應塔前加裝1個靜態混合器。這樣,從鍋爐省煤器后出來的煙氣經與部分旁路高溫煙氣混合調溫(煙氣在反應塔中與高溫催化劑的反應最佳溫度為370~440℃)后,進入反應塔,銅川微型SNCR脫硝設備在催化劑的作用下,鐵離子交換分子篩催化劑也是目前研究比較廣泛的鐵基脫硝催化劑,其中研究最為廣泛的是Fe-ZSM-5催化劑,在1977年首次研究了Mental-Y沸石的脫硝效果,各種金屬的活性順序為Co(III)< Ni(II)< Fe(III)< Pd(II)< Pt(II)< Cu(II)< Co(II)。煙氣中的NOx與氨氣發生化學反應。當反應塔故障時,煙氣從反應塔前設置的100%煙氣旁路通過,對鍋爐正常運行沒有影響。
根據設計的脫硝效率, 催化劑是SCR技術的核心,其中MMNOx/TiO2、MNOx-CeO2/TiO2,MNOx/AI2O3、CuO/Tio2等在中低溫范圍內都表現良好的脫硝活性。研究表明,以錳鈰氧化物為活性組分的催化劑具有較高的催化活性和N2選擇性,是低溫SCR催化劑研究的焦點。本文從催化劑的活性組分、催化劑的載體以及催化劑的改性三方面對低溫SCR催化劑已有的研究進行全面總結和分析。在SCR反應塔中設置有3~4層催化劑安裝空間,一般初次布置3層催化劑,預留1層布置空間,可延長催化劑更換周期,節省25%的需要更換的催化劑體積用量,但會增加煙道阻力,銅川微型SNCR脫硝設備一般催化劑的活性周期為2~3年,與工作環境有關。對于廢催化劑進 主要體現了催化劑抵抗氣流產生的沖擊力、摩擦力、耐受上層催化劑的負荷作用、溫度變化作用、及相 變應力作用的能力。機械強度參數共有3個指標,即軸向機械強度、橫向機械強度和磨耗率。前2個分別 是指單位面積催化劑在軸向和橫向可承受的重量。磨耗率則是用一定的試驗儀器和方法測定得到的單位 質量催化劑在特定條件小的損耗值,用于比較不同催化劑的抗磨損能力。行再生處理后,活性效果可接近新催化劑,處理費用約為新催化劑的45%。
試驗用 SCR 催化劑制備使用的藥品為:銳鈦礦TiO2、NH4VO3(酸銨,分子量116.98)、5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨,分子量3132.2)、磷酸、草酸、粘合劑。首先將TiO2 粉末(MTi g)與Al2O3(MAl g)粉末按一定比例混合,加水、銅川微型SNCR脫硝設備加熱攪拌成漿狀;然后將漿狀物在150℃下烘干后得到的粉末浸漬在酸銨(MV g)和仲鎢酸銨(MWg)按比例混合的活性溶液中,催化劑選型主要因素浸漬1-2h;將浸漬后的載體連同剩余的活性溶液一起在150℃下烘干,最后壓成片狀或擠出成顆粒狀成型催化劑。
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活性炭通常呈粉末狀或顆粒狀。分別使用Ce(NO3)3·6H2O和Fe(NO3)3·9H2O作為CeO2和Fe2O3的前驅體,氨水作為沉淀劑,十二烷基三甲基溴化銨(C16H33(CH3)3NBr, 簡寫CTAB)作為模板劑,通過共沉淀法和模板法制備CeO2含量為2 wt.%的CeO2/Fe2O3催化劑。受外觀形態的限制,在一些特殊的氣相吸附領域的應用受到限制;钚蕴坷w維成型性能好、使用方便,能彌補這方面的不足。但由于它的原料價格較高、制造工序復雜、成本高,因此缺少實用價值,銅川微型SNCR脫硝設備難于普及。為了開發成型性能好、使用方便(1) 針對不同的載體,如碳材料、金屬氧化物催化劑Al2O3、TiO2和金屬離子交換分子篩催化劑ZSM- 5等開發高效的低溫SCR催化劑;并且價格便宜的活性炭新材料,國外在活性炭成型物方面進行了不少研究,日本尤其活躍。
采用溶膠-凝膠法制備催化劑,在TiO2溶膠的過程中加入錳和鐵溶液,制備需要的MnOx/TiO2和Fe2O3- MnOx/TiO2催化劑。采用固定床催化劑反應器,以氨氣為還原劑,考察了催化劑的選擇性催化還原NO的活性,銅川微型SNCR脫硝設備研究了溫度、負載量、O2含量,SO2含量不同情況下NO的去除率。溫度在120℃、MnOx/TiO2摩爾比為0.4,催化劑對NO的去除率可達到99%。原始飛灰的比表面和孔體積都比較小,成型后其值有了顯著的增加。較大的比表面積是良好催化劑的基礎。而當Fe的負載量的8%時、溫度在120℃,催化劑的活性也達到最佳,對NO的去除可達到100%。X射線衍射(XRD)對催化劑進行了表征。
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樂視網2016年度股東大會:老問題猶存 新矛盾顯現
眾所周知,樂視之前生態化反商業模式的基本支撐是需要大量資金的支持,但無奈的是,因為樂視生態化反模式涉及到諸多已經充分競爭的產業(例如生態化反模式最主要構成部分的電視、手機等),最終導致樂視的資金鏈在去年下半年斷裂,并出現相關項目拖欠款的情況,為此樂視以股權出讓的形式從融創中國獲得了168億元人民幣的資金,以解燃眉之急,不過半年時間左右過去,從此次樂視股東大會,樂視控股集團創始人、董事長賈躍亭所言的樂視收到97億資金,但事實上還款150多億元,在歸還金融機構的欠款之后,目前仍然沒有獲得金融機構的后續資金支持,多數還是觀望態度看,樂視發展最大的短板——資金問題依然沒有解決。那么問題來了,金融機構或者潛在的投資人在觀望什么?