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              PLC企業資訊
                提升機卷筒消除應力案例分析
                發布者:jhvsr1  發布時間:2021-03-29 13:37:04

                礦井提升機有兩個卷筒,在鋼板的卷制和焊接過程中會產生很大的殘余應力。如果殘余應力不消除,在卷筒的機械加工過程中,加工尺寸就會受到應力的影響隨時改變,難以保證加工精度;在裝配過程中,由于需要多次對卷筒進行吊裝,易使卷筒產生變形,很難保證裝配的質量;并且提升機在正常的負荷運行過程中,也會產生應力變形和應力噪音,容易引起卷筒焊縫開裂,嚴重影響礦井的安全生產。因此,提升機生產廠家都非常重視卷筒的殘余應力消除問題。而本文就是闡述了采用振動時效工藝對卷筒進行消除應力,通過試驗驗證其有效性。

                提升機卷筒結構及使用設備介紹

                礦井提升機的卷筒屬于薄殼鋼焊接結構件,卷筒直徑達4m,擋繩板直徑達4.48m,卷筒寬度1.7m,卷筒皮鋼板厚度達38mm,單個卷筒重量達16噸。

                本次選用的振動時效設備是聚航科技生產的JH-700A2振動時效裝置。*大激振力:35KN;調速范圍:0-12000r/min;處理工件重量:0-30t。

                振動消除應力工藝分析

                提升機的卷筒結構比較復雜,激振頻率的選擇應根據國家標準的規定;對工件實施振動時效工藝要在亞共振區進行。所謂亞共振區,就是共振峰的前沿。峰值點加速度的三分之一到三分之二這個區域所對應的頻率。激振點的選擇既要考慮垂直焊縫、環焊縫的拉應力,還要考慮到卷筒及內板存在一定的剪切應力。因此在兩法蘭(擋繩板)邊裝卡,角度應垂直120°水平線,這樣既能消除環焊縫和立焊縫應力,又能很好的消除焊接手法及工藝中新產生切應力。因此制定出如下的振動時效工藝方案:即將卷筒采用三點水平支撐,360°平分3點。采用多點振動,每個卷筒取三個激振點,激振點選在兩支撐點之間中心點,拾振點選在激振點遙對的中心線上。

                振動消除應力過程

                將卷筒按振動時效工藝的要求用三個專用橡膠墊支撐好,選好激振點和拾振點。振動時效過程將按下列步驟進行:

                1. 每個點都采用振前掃描,選擇合理的激振頻率。

                2. 根據掃描結果,選擇一階共振點的亞共振頻率作為主振頻率,其他峰值點作為輔助頻率,在主振頻率振動10分鐘后,輔助頻率各振3-5分鐘,此過程即是整體的振動過程。

                3振動過程完成后,再依據振后掃描與振前掃描數據、曲線,對照標準JB/T5926-91中的條款,做出時效效果的評定報告。

                振動消除應力評定結果

                *一峰值點:時效前,頻率是3710r/min,時效后,頻率3635r/min,峰值點左移75r/min,加速度值由振前的378m/s2升高到振后458m/s2,振后比振前加速度升高80m/s2,振后比振前峰值升高。

                第二峰值點:時效前,頻率3841r/min,時效后,3820r/min,振后比振前峰值左移21r/min,振前加速度值1334m/s2,振后加速度值是1023m/s2,振后比振前加速度升高689m/s2,振后峰值升高。

                第三峰值,振后比振前峰值左移,數據不再重復,峰值升高明顯,并且由振前三個峰值到振后多個峰值,說明應力擴散。

                a-t曲線分析,后段平直。

                根據JB/T5926-91行業標準4.1.2檢測方法要求,出現下列情況之一時,即可判斷為達到振動時效工藝效果。

                1. 振幅時間曲線上升后變平

                2. 振幅時間曲線上升后下降,然后變平。

                從此卷筒的振動時效后的掃描結果來看,完全符合并達到JB/T5926-91的4.1.2條款中的驗收和檢測評定的標準要求。

                用同樣的方法,對另一個卷筒也進行了振動消除應力處理,振后的結果同*一個卷筒的結果特別相近,這說明,振動時效消除應力方法對大型礦井提升機卷筒是可行的。

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